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qmj.zgong.com 某水泥公司工艺流程中3m×11m球磨机的立窑熟料用PEX250mmxl000mm细颚破碎机破碎,破碎粒度大,大于40mm粒度的熟料占60%以上。为保证425R水泥早期强度,严格控制水泥细度<4%(0.08mm方孔筛筛余),2.4mx7m水泥磨合产一直维持在17t/h左右,电耗在32—34kWh/t.经讨论认为应降低人磨熟料粒度才0B提高磨机产量,降低能耗。根据该公司窑、磨工艺布置,无法在磨头增加二级破碎,只能在原破碎机处降低熟料粒度。1998年11月份,利用大修机会,拆除原细鄂破碎机,安装3台PCX40超细破碎机,生产能力为30—40t几,功率55kW,允许进料口粒度<150mm,设计出料粒度<8mm。12月底正式投入运行,磨机台产提高到19.6t/h,提高'5.3%;电耗降至29kWh/t,降低13.7%。
1超细破碎机工作原理
如图1所示,物料进入破碎机,先被高速运转转子上的锤头进行一级破碎,后较小粒度的物料在转子的带动下高速运动,靠离心力沿切线飞离,打击到反击衬板上进行二次破碎;反弹回的物料又碰撞到锤头,进行三次破碎。多次破碎后,绝大部分物料已经粉碎,粒度<10mm的物料通过下部篦板排出,入提升机到熟料仓,>10mm的物料被高速运转的锤头再破碎,直到通过篦板。该破碎机前后设有排杂门,不能被破碎的物料,沿排杂门排出(如铁件等),保护了转子、锤头和衬板。锤头磨损后,衬板与锤头间隙增大,破碎效率会降低,这时调节可调衬板,使间隙变小,产量亦得到保证。当锤头严重磨损后,可改变方向再用,延长使用时间、节约维修费用。
使用该破碎机前后入磨熟料粒度见表1.
2有关参敷的选择与调整
使用PCX40超细破碎机后,对球磨机级配进行了调整。一仓捡出100mm钢球900kg,90mm钢球800kg,补加70mm、60mm钢球各800kgo二仓补加40mm钢球300kg,30mm钢球1000kg口调整前后钢球级配见表2。磨机产量提高不明显。
测得调整后筛余曲线,见图2。
从所测筛余曲线分析,曲线在一仓0~0.5m段下降较快,在0.5—1.2m段较平缓,说明人磨物料粒度变小,不需破磨,曲线平缓说明研磨体作用不大。停车后检查,发现中1OOmm、90mm钢球几乎全部露出料面,还有部分80mm钢球2/3直径也外露出球面,这是平均球径过大、一仓物料流速过快造成的。测量一仓、二仓料球面,发现二仓料面高于一仓100mm左右。运行过程中,一仓脆响,二仓磨音发闷,当加料过多时,二仓出现满磨,磨尾提升机电流比正常下降,这说明一二仓球配不合理,加之二仓近一年未清球,级配变得更不合理,检修停车过程中发现二仓破球,铁粒较多,使粉磨效率下降.1999年3月全都更换磨机一二仓钢球,重新制定了新级配方案,新方案中取消了100mm、50mm钢球,二仓增加中25mm钢球。此次调配后,磨机产量提高达19.5t/h左右。新级配方案见表3。
3使用效果及存在问题
使用该破碎机后,磨机增产*。经近8个月的运行实践,2.4mX7m球磨机始终保持较高产量,水泥质量比原来提高1~3MPa,比表面积达340m2/kg以上,达到了预期目的。尚存在的问题如下:
(1)由于窑、磨工艺布置的局限性,破碎机安装在窑尾,破碎粒度大、温度高,经测温度达120t,有的粒度大(200mmx180mm)。降低了锤头的耐磨度和使用寿命。
(2)破碎机前未装除铁器,一旦熟料中有铁件等,将对破碎机使用构成很大威胁,虽然机内设有排杂门,难免会对破碎机造成破坏。因此,还应作以下几方面的工作。
(1)在工艺布局条件许可的情况下,破碎机应布置在磨机入料口前做二级破碎,并安装除铁器。
(2)稳定生料配料质量,实行大风大料,快烧快卸急冷操作,降低出窑熟料温度,条件允许可在料封管处增设冷却风机来冷却熟料。
(3)由于盘塔式机立窑卸料器卸料孔较大,建议使用卸料孔较小的卸料器,降低卸料粒度。
本文转自昆明昆鼎重机 /xuankuang